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石家庄坤震耐磨渣浆泵有限公司

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高压变频器在三级渣浆泵中的应用及节能分析

    高压渣浆泵担负着渣浆的排放任务。矿浆生产重钙后产生的大量渣浆由3台500kW/6kV/60. 5A电机带动,分成一级输入,二、三级加压输出的三级串联泵,然后将渣浆输送至5km以外海拔高度为1 925m的渣坝内。在满足工艺要求的基础上,具备一定的调速效果。但由于一、二级泵功率与三级泵相同,三级泵的调速限流就相当于在一、二级泵出口处增加了挡板限流,导致了一、二级泵比三级泵增加了一定的负荷,未能达到良好的节能效果。因此,需对一级泵采用高压变频器进行改造。


1渣浆泵改造方案
    将一级泵改为变频调速,二、三级泵全开不调速,保留原三级泵的液力耦合器调速装置。流量调节要求不能让淹浆池溢出或干涸。3台象串级在一起提供系统扬程,保障流量供给。

2高压电机变频方式
    高压变频调速主要有“高一低一高”、  “高一低”、“高一高”等方式,其中“高一高”方式效率较高。
    “高一高”方式变频器输入直接为6—lOkV,输出不需要设升压变压器,变频器每相有9个功率单元相串联。单元的输入电压为三相600V,输出为单相O—577V.单元相互串联叠加后可输出相电压5 774V。由于变频器与电机的中性点小连接,变频器输出实际上为线电压。多重叠加的技术使变频器输出电压的浩波含量很小,已达到常规供电电压允许的谐波含量,不会引起电机的附加谐波发热;输出电压也很小,不会给电机增加明娃的应力。因此附加的转矩脉动也很小,避免了由此引起的机械共振,降低了传动系统及轴承的磨损。
    “高一低一高”方式变频器由于采用了降压变压器和升压变压器,使得变频调速系统的效率下降约为20%。升压变压器按50Hz磁饱和制作,由低压升高压过程中会导致输出波形严重畸变,从而引起电机的附加谐波发热,且容易引起机械共振,传动系统及轴承的磨损也加大;另外,“高一低一高”方式变频器在低频时会产生很大的噪声。因此,一级泵采用“高一高”变频调速方式。


3节能技术分析
    当渣浆泵转速为以N1时,渣浆泵的风压一流昔曲线与管网特性曲线R,相交于M,点,其流量、风压分别为Q、H,。若工艺变更,需要的流量为Q2时,可将渣浆泵转速降到玎:,渣浆泵的性能曲线相应下降并与R,相交于M2点,此时流蕈为Q2,泵压为Hz,流量、泵压同时下降,达到流量调节的作用。相对于节流调节而言,当流量为Qz时,变速设节是靠关闭流量挡板来实现的,此时管网特性曲线由R,变化到Rz,与玎,时的渣浆泵特性曲线相交于M,此时流量为Q2,泵压为Hf,且Hf> H2,即用关闭流量挡板来调节。虽然流量下降了,但泵压相对于调节电机转速来说反而上升了,因此变速调节比节流调节时的泵压要减小。

    渣浆泵采用变频调速电机进行调速节能改造后,其节电量取决于生产负荷的变化,生产负荷变化越大,节电效果越显著,同时也可提高整个系统的效率。
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